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硫回收成型包裝方案的優化
一、原方案設置及特點
本項目硫磺成型分三期建設,一期硫磺產量為#url#左右,每天產量為165.6t,操作負荷滿足30%-110%。原設計方案中,每期設置兩臺造粒機,每臺造粒機對應一臺半自動包裝機,每臺半自動包裝機能力為10t/h,即三期要設置6臺半自動包裝機,這樣設置存在以下明顯缺點:
1. 兩臺半自動包裝機不能互為備用(三期6臺之間均不能互為備用),如果有一臺成型機或半自動包裝機出現故障而停運,就得減小40-50%負荷。
2. 增加了設備投資和占地面積。
3. 增大了操作工的勞動強度。
4. 維修頻率高,系統穩定性差。
二、現方案設置及特點
經過深入調研,現把方案優化如下:一期設置兩臺全自動包裝機,全自動包裝機的能力按40t/h設計。一臺布置在一期成型廠房位置,另一臺布置在二期成型廠房位置,增設一臺皮帶機和一臺三通分料閥,全自動包裝機一開一備,可以滿足三期的需要(三期也是一開一備)。二期、三期只需要增加造粒機,不需增設包裝機。這樣,三期一共設置2臺40t/h的包裝機即可。優化后的方案增設的一臺皮帶機和一臺三通分料閥價格較低,但作用很大,實現了成型包裝的互為備用。優化后的優點如下:
1. 優化后可以省去4臺包裝機。
2. 兩臺全自動包裝機可以互為備用,原設計中沒有備用包裝機。
3. 節省了占地面積。
4. 提高了自動化水平。
5. 降低了操作工勞動強度。
6. 便于操作維護,增強了系統穩定性。
三、兩個方案的對比
3.1投資對比
由上表可以看出,優化方案后,可以節省4臺包裝機,每臺包裝機價格按90萬元計,這樣一共可以節省300萬元。增加的投資為:皮帶機7萬元,分料閥2000元。總計節省投資292.8萬元。
3.2包裝機布置對比
圖 設計優化前后包裝機布置圖
由上圖可以看出,優化后的方案只設置了2臺包裝機,可至少節省一期包裝機的占地面積。
3.3.公用工程消耗
由上表可以看出,優化方案后,每年可以節省電耗182400KWh,共節省費用9.12萬元/年。
總之,優化后的方案操作簡單、布置合理,生產穩定高、節省了投資、降低了消耗,更可行、更合理。
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