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露天煤礦合理化建議

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露天煤礦合理化建議

  建議,漢語詞匯。拼音:jiàn yì 釋義:是個人或團體,對某件事情未來要如何的操作,提出的解決問題的辦法。下面是小編收集整理的露天煤礦合理化建議,歡迎大家分享。

露天煤礦合理化建議

  露天煤礦合理化建議

  一、生產系統:

  提報改進設備,提高生產效率或安全系數,例如,綜采破碎機上方無防護罩,建議增設防護罩,確保職工安全。

  二、機電系統:

  提報改進設備,達到節能減排,也可和生產系統相似。例如:建議在皮帶運輸機頭安設傳感器,皮帶頭無貨物時,傳感器動作,停止皮帶運輸機,達到節能目的。

  三、通風系統:

  一通三防設施設置位置不合理地點,通風系統不合理方面等,例如:某地點巷道失修嚴重,增加巷道通風阻力,建議拓寬巷道降低通風阻力,增加風量。

  還有運輸提升、職工福利等等,要在工作中多觀察,多動

  1、羅克休泡沫施工技術工藝

  羅克休泡沫是由2種成分樹脂和催化劑組成的注射產品,用于密閉空氣和瓦斯、充填空隙孔洞以及加固煤巖地層。該產品只需1臺專用泵和1支混合槍,用礦井壓風做動力,要求壓風壓力在 0.4-0.7Mpa 即可,而泵輸出的高壓液體壓力是供給壓風壓力地7倍。泵的體積是1.42m×0.52m×0.52m,質量約100kg。2種成分樹脂和催化劑以4∶1的體積比相混合,兩組分在槍內由壓縮空氣來自動激活,發生快速發應生成泡沫,發泡后體積快速膨脹到原體積的25-30倍,直接注入到需處理區域,膨脹后,羅克休泡沫在幾分鐘內硬化。

  2、羅克休泡沫應用范圍及作用

  a) 充填破碎頂板(煤),防止頂板瓦斯積聚,防止破碎頂煤發火,阻止內外空氣交換。

  b) 密閉墻堵漏風:阻止內外氣體交換,防火及利于人身安全。密閉墻四周巷道壓裂時,也 羅克休泡沫壓入裂隙堵漏。

  c) 采煤工作面進、回風隅角充填;防止大量新鮮風流進入采空區,防止采空區涌出大量瓦斯;防止長期大量空氣進入采空區,引起遺煤氧化自然。

  d) 充填廢棄老洞、溜眼(煤倉):防止掘進工作面及工作面回采時,掘透采空區,造成事故;防止廢棄溜眼(煤倉)漏風,引起溜眼(采空區)發火。

  e) 代替粉煤灰、沙子充填廢棄老巷;加強巷道回采工作面巷道頂板,阻止氣體泄露。

  f) 加固破碎的煤、巖頂板;超前加固掘進及回采工作面巷道頂板,防止冒頂。

  g) 沿空掘巷煤柱加固、堵漏風;加固破碎煤柱,提高支撐力;充填煤柱裂縫,防止煤柱及采空區漏風、發火;減少工作面回風巷支護密度。

  h) 加固工作面冒頂及片幫處;加固后頂板保持完整,防止人工裝頂時的人身事故,支架有足夠的支撐力,有利于快速推移輸送機、拉架。

  i) 加固回撤支架后部煤巖體,用于支架頂板后尾梁處煤巖超前加固,加固后的煤巖體即提高工作面回撤速度,又封堵了回采空后漏風,確保了防火安全性。

  j) 工作面或巷道阻止冒頂、發火:增加頂板穩定性,頂煤煤體高溫點注射后起滅火和加固封堵作用。

  3、羅克休泡沫技術優點

  羅克休泡沫具有:

  ①反應迅速;

  ②高膨脹率;

  ③較好的抗壓能力;

  ④可直接滅火;

  ⑤施工工藝簡單;

  ⑥用途廣泛。

  4、羅克休產品在濟寧二號礦應用

  4.1 礦井概況及煤層自然發火因素分析

  兗礦集團濟寧二號煤礦為年設計能力400萬t的特大型煤井,1997年 11月投產,立井開拓,主采煤層為山西組3上3下煤層,該礦地質條件復雜,煤層起伏變化大,褶區斷層發育,構造多,一般發火期3-6個月,實際生產中最短自然發火期為1.1個月。礦井屬低瓦斯礦井,礦井自開采以來,自然發火3次,發生自然發火隱患4次。

  4.2 羅克休泡沫在濟寧二號煤礦煤層自燃防治中的幾種用法

  (1) 羅克休泡沫技術用于工作面堵漏,高冒區充填。密閉墻封堵漏風。濟二礦33下05運輸巷掘進期間頂板上方形成了5處高冒區,高冒區深度達2-5m,寬度1.5-4m,長度約為1.5-3.5m ,未充填前高冒區內最高溫度達41.80,經取樣分析,一氧化碳濃度約為100×10-6,沖天羅克休材料后,巷道至今一年多來,未出現異常。在33下06工作面用于運輸巷和回風巷隅角堵截漏風,取得了很好的效果。33下06工作面于2002年10月份采空區出項異常,經取樣分析,回風隅角一氧化碳濃度最高達4000×10-6,乙烷為(30—40)×10-6乙烯位0×10-6左右,針對現場實際情況,工作面進回風巷道每隔15-20m施工一道羅克休泡沫墻,有效地控制了采空區漏風通道。同時對工作面進行注氮,確保了工作面正常安全回采。

  (2) 羅克休泡沫技術用于井下偏遠廢棄密閉墻充填及加固,破碎煤柱封堵,采空區堵截漏風。23下03工作面為濟寧二號井煤礦第一孤島工作面。工作面于2002年3月1日開采,3月20日工作面回風隅角瓦斯濃度出現異常,瓦斯濃度最高達6.8%,開采至3月27日,工作面回風隅角瓦斯濃度高達9.6%,一氧化碳濃度高達200×10-6,嚴重制約著工作面生產。工作面兩側均為采空區,形成了叫大的漏風通道,經過監測分析,隨即采取了對其相鄰的23下01、23下04工作面軌道巷、運輸巷定期施工一道破碎墻,外面掛金屬網與破碎墻間距約0.3-0.5m ,中間充填羅克休泡沫,同時在運輸巷安設了抽放瓦斯風機,軌道巷實施了注氮、注漿等一系列措施,使回風隅角瓦斯濃度降到0.8%左右,截止至4月28日,工作面趨于正常有效地保證了工作面正常工作。

  23上02工作面于2003年2月18日開始回采,但其受2條廢棄巷道影響,相鄰的23上01工作面為采空區,一條巷道穿過23上01工作面,并且在23上02面內延伸了85m ,工作面運輸巷和回風巷保護煤柱為12m ,老工作面巷道為錨網噴支護,同時工作面開采距原北一采006一條老工作面巷道約為150m 時,該工作面巷道的密閉墻被壓壞、漏風,墻外CH4濃度為1.1%,O2濃度為14.2%~17%左右,當工作面開采距老工作面巷道60m時,密閉墻發生位移,墻體壓酥,巷道垮落,有害氣體濃度增加,先后采取重建密閉墻,對密閉墻進行噴漿處理等措施,但工作面頂板壓力大,造成噴漿后多處開裂,最后用羅克休材料先充填后噴灑效果顯著,保證了23上02生產工作面安全地通過006工作面巷道。

  露天煤礦合理化建議

  生產系統優化:

  設備升級與防護:針對綜采破碎機等關鍵設備,建議增設防護罩,減少設備故障率和安全隱患,同時提升設備的工作效率。

  智能化改造:推進露天煤礦開采的智能化、自動化進程,比如采用無人駕駛卡車、智能調度系統,提高作業精度和效率,減少人力成本。

  機電系統節能減碳:

  能源管理:實施高效電機和節能變壓器的應用,引入能源管理系統,監控能耗,優化能源使用。

  綠色能源利用:探索風能、太陽能等可再生能源在礦區的應用,為部分設備供電,減少化石燃料依賴。

  粉塵防治:

  源頭控制:在煤炭開采、破碎、運輸過程中,采用濕式作業、封閉作業空間,并配備高效除塵設備,減少粉塵排放。

  綠化植被:在排土場和邊坡進行綠化,種植適合當地環境的植物,形成防風固沙帶,減少揚塵。

  土地復墾與生態修復:

  科學規劃:開采前制定詳細的復墾計劃,開采結束后及時進行土地平整、覆土和植被恢復,促進生態系統快速恢復。

  多功能土地利用:考慮將復墾后的土地用于農業、林業或休閑旅游,增加經濟和社會效益。

  安全管理:

  風險評估與預警:定期進行安全風險評估,建立災害預警系統,特別是針對滑坡、塌方等重大安全事故的風險防范。

  員工培訓:加強員工的安全意識和技能培訓,確保每位作業人員都能正確操作設備,了解緊急情況下的自救互救知識。

  信息化與數字化建設:

  數據集成與分析:建立全面的數字化管理系統,集成生產、安全、環保等多方面數據,通過數據分析指導決策。

  遠程監控與智能分析:利用物聯網、大數據技術,實現生產現場的遠程監控和智能分析,提前發現潛在問題,提升應急響應速度。

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